粘土烘干系統(tǒng)電除塵器出口原離心引風(fēng)機22kW,全廠綜合技改以后,生產(chǎn)能力增加,離心風(fēng)機改成30kW。由于風(fēng)機體積大,工期緊,未澆注水泥基礎(chǔ),只焊接整體槽鋼底座。技改初期風(fēng)機使用情況尚好,隨著時間的推移,風(fēng)機振動日益明顯,電動機電流也極不穩(wěn)定,圍繞著風(fēng)機振動可能會出現(xiàn)的原因進行了如下檢查:
1)加固風(fēng)機的槽鋼基礎(chǔ),焊加強筋,打三角撐;槽鋼基礎(chǔ)加減振塊。
2)校驗兩皮帶輪的同側(cè)端面是否在同一豎直平面內(nèi),井稍作調(diào)整,見圖1。

3)檢查風(fēng)機過橋軸承。軸承1更換過3次,效果不大,軸承2沒有換過。但軸承2徑向游隙比軸承l(wèi)還小,基本排除振動由軸承2引起。
4)風(fēng)機風(fēng)葉做簡單的靜平衡試驗,風(fēng)葉靜止之后不固定地停留在任一位置,表明風(fēng)葉的靜平衡良好。
如此之后,風(fēng)機振動仍然厲害,而且隨風(fēng)門開大,振動愈厲害,風(fēng)門處振動明顯,電動機底腳基礎(chǔ)振斷,風(fēng)機槽鋼處振裂。
我們叉割開進風(fēng)管檢查風(fēng)葉,發(fā)現(xiàn)風(fēng)葉上落灰較多,風(fēng)葉狀況較好,進風(fēng)管積土較多,進風(fēng)管中風(fēng)門和電除塵器出口1. 2m的距離,積土深度約占進風(fēng)管直徑的一半,土板結(jié),較潮濕,全部清灰之后組裝焊接,振動即消除。
分析原因,認為雨天土流量大,土在進風(fēng)管沉積,由于進風(fēng)管較短,直徑又大,造成風(fēng)機的進風(fēng)負載不平衡。因此雨天適當(dāng)控制流量,提高烘干沸騰爐溫度,定期徹底清除進風(fēng)管積灰。系統(tǒng)停機之后,引風(fēng)機再多開20min,保證進風(fēng)管、風(fēng)葉不積灰。處理之后,風(fēng)機的運行狀況一直比較好。
三門峽富通新能源銷售風(fēng)機、離心風(fēng)機、軸流風(fēng)機、顆粒機、秸稈壓塊機等機械設(shè)備。