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生物質鍋爐新聞動態(tài)

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從耗能大戶到節(jié)能之星
發(fā)布時間:2012-11-15 14:13 來源:未知
2008年以來,石油價格一再上漲。過去的鍋爐與窯爐以燒煤為主,為了環(huán)保,政府正大力實施強制改造,將燃料改為燃油或者然氣。這樣一來,中國每年要燒掉上億噸石油,如果用生物質能源來替代,豈不是相當于生產等量的石油?
目前,世界上許多國家都投入了巨額資金研發(fā)與生產生物質能源,但還沒能很好地解決成本高或燃燒性能差等問題。為響應環(huán)保政策,大家將燃煤鍋爐改造成燃油,運行成本很高。如今,政府引入天然氣,但燃氣需要開戶費,設備投資也大,負擔較重。且天然氣在耗能高峰季節(jié)無法保障供應,所以又不得不燒柴油。還有一種選擇是使用生物質秸桿棒。但由于生物質秸桿棒是生物質經過粉碎、烘干,螺桿擠壓成型(顆粒機、秸稈顆粒機)的,其本質上仍然是植物,因而在燃燒過程中存在下列問題:
1)在低溫燃燒時冒煙,粉塵大,影響環(huán)境,在許多城市的環(huán)保局已明確禁止使用,如岳陽市和昆明市。
2)爐溫低,一般是700度-800度,鍋爐出力不夠。
3)生物質秸桿棒燃燒后灰分中的可燃物質高達63%,嚴重浪費了能源,增加了用戶的成本。
4)耗電多。由于生物質秸桿棒不通風,勢必需要增加鍋爐的引風機和鼓風機的功率。
5)鍋爐送料裝置易出故障。
6)鍋爐操作工勞動強度大。
一、技術開發(fā)背景
生物質環(huán)保型炭系統(tǒng)技術的突破是以公司創(chuàng)辦人為首組成的科研開發(fā)團隊實現的。研究方法:結果導向法,即用生物質型炭替代鍋爐的柴油、天然氣等燃料,為用戶節(jié)約60%的成本,比使用29元/立方米的天然氣的成本節(jié)約20%,環(huán)保性能與天然氣相當,且能減少二氯化碳排放。
從制炭工藝設備、型炭配方、型炭成型設備、型炭配套鍋爐、回收煙氣余熱等方面進行諸多的技術創(chuàng)新和應用創(chuàng)新,調整工廠的布局,通過生物質能源綜合配套,形成了一個高效、低成本的生物質炭能源利用的產業(yè)鏈。
公司成立3年來,已投入經費300多萬元,完成了30多項專利申請,其中發(fā)明專利17項。
二、主要創(chuàng)新點如下:
1.突破制炭技術瓶頸,克服了傳統(tǒng)制炭技術成本高、生產周期長、產量低等嚴重缺陷。傳統(tǒng)方法生產1噸機制木炭耗生物質原料約6噸,耗電500度,生產周期約15天,勞動強度大。通過一系列的技術創(chuàng)新,公司實現了生產1噸炭耗生物質原料約2.2噸,耗電10度,生產周期約1天,機械化操作,大大減輕了勞動強度:實現了投資40萬元,就可年產2000噸炭,比傳統(tǒng)技術增產5倍之多,能滿足市場需求。
2.優(yōu)化型炭配方,改善型炭的燃料性能。在鍋爐燃燒中,生物質秸桿的溫度達到約700度時,開始失去結合力,變得松散、結板,堵塞通風,造成燃燒不完全,灰分中殘留高達60%的可燃物。通過半年的技術攻關,創(chuàng)則通投入40多萬元,進行幾百次試驗,終于在2009年2月試驗出理想配方。表現在:
1)燃燒溫度達到1300度仍然能保持原有形狀,通風好。
2)燃燒完全,灰分中幾乎無可燃物。
3)燃燒時間長,比一般生物質炭的燃燒時長30%。
4)燃燒溫度高達1300度,比一般的生物質炭的燃燒溫度高出約500度,提高鍋爐30%以上的出力。
5)干燥快,成型幾天就可供鍋爐燃燒。
三、技術的創(chuàng)新點
1.改進成型技術,降低生產成本,降低投資成本,可快速形成巨大產能。
(1)通過三次成型工藝和設備的改進,實現了由原來8人班產1噸炭改進到5人班產10噸炭,下一步的目標達到20噸,每噸工資下降到約15元。
(2)減少型炭廠投資擴大產能。型炭廠的固定資產40萬元,可年產1萬噸,再增加60萬元,建設周期一個月,就可達到年產5萬噸的產能。這是其他生物質能源項曰無法相比的。
2.利用十多年積累的節(jié)能技術和經驗,設法降低能源消耗約15%。
采用V型煙氣余熱回收裝置,將200度的煙溫下降到50度以下,降低能源消耗約8%~1 0%。采用組合鍋爐和氣化燃燒,降低能源消耗約5%~8%。
3.克服生物質燃料冒煙、粉塵大等不環(huán)保技術障礙。
(l)將生物質炭化,由植物變成炭,實現燃料質的飛躍,從而消除生物質燃燒冒煙的嚴重缺陷。
(2)系統(tǒng)實現超低硫排放的目標,已達到煙氣中65rng/m3,下一步達到30mg/m3,國標是900mg/m3。
1)選擇生物質炭為主的型炭配方,實現炭合硫軍低于0.12%。
2)科學配方,顯著固硫,其固硫達到70%以上。
3)煙囪尾部安裝V型煙氣余熱回收裝置,具有脫硫與除塵作用,脫硫率達到90%以上。
(3)系統(tǒng)實現超低粉塵排放的目標,已達到煙氣中30mg/m3.下一步達到10mg/m3,國標是120mg/m3。
1)科學型炭配方,實現高溫燃燒,炭不散型。
2)燃燒中取消鼓風機,防止灰分飛揚。
3)氣化燃燒,防止灰分飛揚。
4)煙囪尾部安裝V型煙氣余熱回收裝置,具有脫硫與除塵作用,脫塵率達到90%以上。
四、三大生物能源產品的特點
1.生物質環(huán)保型炭
把稻草、樹皮、樹枝等生物質廢料熱解,分解出生物原油、木煤氣和炭粉,炭粉經科學配方制成生物環(huán)保型炭,具有以下特點:
1)零排放、高環(huán)保:二氧化碳為零排放,二氧化硫為微量排放,灰分可做復合肥料。
2)低成本:每公斤炭為5,000大卡,2公斤為1 0,000大卡,相當于1公斤柴油。
3)火力大:燃燒溫度高達1,300度,燃燒完全。
2.生物質環(huán)保型炭專用鍋爐
克服了燃油、燃氣鍋爐點火熱損失,節(jié)約能量5%左右,同時,解決了生物質燃料燃燒不完全的問題,燃燒率達98%以上,鍋爐的熱效率高于75%。
四、這次專門為公司研發(fā)的型炭鍋爐系列具有以下—些特點:
1)優(yōu)越的操作性能。型炭鍋爐采用液壓或機械活動爐排進炭,型炭按4-5層碼放在加炭口的活動爐排上,通過液壓或機械裝置將一排型炭推入爐內,同時將燃盡的一排灰渣推入灰坑,無需其他操作即可保證鍋爐正常燃燒,極大地減輕了同爐工的勞動強度。
2)燃燒充分完全。型炭鍋爐均采取反燒試燃燒室,型炭一排排進入鍋爐后,依次通過準備區(qū)、揮發(fā)分燃燒區(qū)、固定炭燃燒區(qū)、燃盡區(qū),最后變成塊狀灰渣排出爐外,可以使灰渣合炭呈降到非常低的程度,機械不完全燃燒熱損失降低到3%~5%以下。
3)優(yōu)越的環(huán)保性能。型炭在燃燒過程中,炭中的硫分與固硫劑反應,降低了二氧化硫含量,另外,型炭鍋爐屬于低溫燃燒,較少產生氣體排放,其煙氣排放標準均遠遠低于國家標準。
4)相對于散煤鍋爐來說,大大降低了揚塵污染。因為型炭在運輸和操作過程中,都沒有揚塵污染,同時,型炭在鍋爐內幾乎不發(fā)生相對移動(移動的是爐排),而且排渣是全封閉的,所以,保證了鍋爐房的清潔。
5)型炭鍋爐的出力穩(wěn)定、充足,能達到設計要求。型炭鍋爐在鍋爐內是一層層推進的,不存在接火的問題,只要按要求加炭,燃燒就非常穩(wěn)定,而且任何時候檢測都能達到設計要求。
6)型炭鍋爐可不用鼓風機,通過變頻控制大小,減少了風機噪聲和電能損耗。
3.V型煙氣余熱同收脫硫除塵裝置
生物質環(huán)保型炭在燃燒中有粉塵,有微量的二氧化硫排放,V型煙氣佘熱回收脫硫除塵裝置具有除塵與脫硫的功效,從而確保煙氣排放指標優(yōu)于柴油(2009年6月1 2日經長沙市環(huán)保局檢測,二氧化硫的排放濃度為65mg/m3,而柴油足約200mg/m3,國標是900mg/m3),為用戶進一步降低10%的成本,還能減少城市溫室氣體排放。
三門峽富通新能源銷售生物質鍋爐、家用炊事鍋爐,同時也生產和銷售生產生物質顆粒燃料飼料的顆粒機、秸稈壓塊機、飼料顆粒機。
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