1、點(diǎn)動(dòng)正常,但當(dāng)?shù)退龠\(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),時(shí)而運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)而不運(yùn)轉(zhuǎn),且過(guò)后還會(huì)出現(xiàn)“過(guò)流”跳閘現(xiàn)象
故障分析與排除:經(jīng)過(guò)分析認(rèn)為,既然點(diǎn)動(dòng)正常,就說(shuō)明配電柜內(nèi)各控制線路板的工作正常,而低速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),時(shí)而可運(yùn)轉(zhuǎn),時(shí)而不可運(yùn)轉(zhuǎn),且過(guò)后還會(huì)出現(xiàn)“過(guò)流”眺閘現(xiàn)象,分析可能是其相應(yīng)的傳輸信號(hào)通道出現(xiàn)問(wèn)題。試機(jī),開(kāi)低速運(yùn)轉(zhuǎn),機(jī)器不運(yùn)行,用萬(wàn)用表直流電壓檔,測(cè)速度調(diào)節(jié)器的輸出電壓升達(dá)2V多,測(cè)電流調(diào)節(jié)器的輸出電壓也已達(dá)3V多,但測(cè)其后級(jí)一移相限制器的輸出電壓仍呈反相(這就開(kāi)不出車),說(shuō)明由電流調(diào)節(jié)器控制的移相限制器負(fù)輸入信號(hào)仍被停機(jī)指令器的正信號(hào)所封鎖,因此初步認(rèn)為是停機(jī)指令器控制信號(hào)工作的低速啟動(dòng)繼電器JAJ的常開(kāi)觸點(diǎn)閉合不良所致,而且用萬(wàn)用表直流電壓檔測(cè)停機(jī)指令器的“輸出1”端的電位仍為“o”狀態(tài),證明該板確未工作。用改錐頂緊繼電器JAJ的常開(kāi)觸點(diǎn),使其閉合良好,此時(shí)機(jī)器運(yùn)行,且運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),說(shuō)明故障即在此處。由此也可解釋出現(xiàn)“過(guò)流”跳閘現(xiàn)象的原因:由于該繼電器的其他觸點(diǎn)均工作良好,速度調(diào)節(jié)器和電流調(diào)節(jié)器的輸入、輸出信號(hào)均呈正常的由零到一定值的增長(zhǎng),而原先不工作的觸點(diǎn)由于某種原因(如振動(dòng)等)突然又工作了,移相限制器便因解除封鎖而輸出較大信號(hào),使主電機(jī)高速啟動(dòng)而出現(xiàn)“過(guò)流”跳閘現(xiàn)象。換用一只新的中間繼電器后,再反復(fù)試機(jī),均運(yùn)轉(zhuǎn)正常,故障排除。
2、啟動(dòng)電機(jī),開(kāi)始轉(zhuǎn)速不穩(wěn),后停轉(zhuǎn)
故障分析與排除:觀察按鈕操縱箱上的電柜電壓表,無(wú)指數(shù),判斷故障由電壓引起。斷電,拔下控制線路板檢查,發(fā)覺(jué)其上集成運(yùn)放的5腳和12腳虛焊,并由此導(dǎo)致了電流、電壓不能進(jìn)入運(yùn)放而使線路板不工作。將這兩個(gè)引腳重新焊牢,再用鑷子分別檢查其他各元件的引腳,均焊接良好,然后將線路板插回原處試機(jī),電機(jī)可以轉(zhuǎn)動(dòng),但轉(zhuǎn)速仍不穩(wěn)。用萬(wàn)用表直流電壓檔測(cè)集成運(yùn)放6腳(輸出端)的電壓,抖動(dòng)較厲害,測(cè)P3點(diǎn)(輸入端)的電壓也抖動(dòng),初步認(rèn)為是輸入不穩(wěn)引起的輸出不穩(wěn),可能是C6濾波電容的容量減小或失效所致。但斷電后拔出控制線路板,用電烙鐵焊開(kāi)C6電容的一個(gè)引腳,用萬(wàn)用表電阻檔測(cè)量,其充、放電性能均正常,并無(wú)漏電現(xiàn)象。再對(duì)原理圖做進(jìn)一步分析后認(rèn)為:若該運(yùn)放的后級(jí)電路工作不穩(wěn)定,即可直接導(dǎo)致電機(jī)的轉(zhuǎn)速不穩(wěn),同時(shí)通過(guò)反饋回路,又會(huì)將這一不穩(wěn)的信號(hào)加入到輸入端,經(jīng)運(yùn)放內(nèi)部放大后使輸出更不穩(wěn),這也就是造成前面誤測(cè)輸入端的電壓也不穩(wěn)的原因。因此用萬(wàn)用表電阻檔檢測(cè)各元件的管腳間阻值,及各管腳與本身焊點(diǎn)間連通的情況是否正常,再做進(jìn)一步的分析和判斷。從放大管BG1、BG2、BG3,……及所屬的電阻、電容器挨個(gè)檢查過(guò)來(lái),最終發(fā)現(xiàn)放大管BG3各管腳間的電阻有問(wèn)題,其基極焊點(diǎn)與發(fā)射極焊點(diǎn)間的阻值過(guò)大(300kΩ),而基極焊點(diǎn)與集電極焊點(diǎn)間的阻值則正常(300n),正常時(shí)兩組的阻值應(yīng)基本相同,判斷為發(fā)射極管腳焊接不良所致,并經(jīng)正面再測(cè)基極與發(fā)射極管腳間的阻值正常(300Ω)所證實(shí),此時(shí)管腳未發(fā)生松動(dòng)現(xiàn)象。放大管BG3的用途之一是給BG2的集電極提供一個(gè)穩(wěn)定的工作電壓。因此當(dāng)該管工作不良時(shí),即會(huì)造成單結(jié)晶體管發(fā)出的脈沖頻率不穩(wěn)定(信號(hào)取自放大管BG2,集電極的電壓),從而引起主電路工作電壓不穩(wěn)定,電機(jī)轉(zhuǎn)速不穩(wěn)。將該管腳焊松后取出,用電筆刮凈其上的氯化層并重新將其焊牢,再試機(jī),電機(jī)的轉(zhuǎn)速平穩(wěn),且反復(fù)試機(jī)均正常,故障排除。
3、停機(jī),打鈴,未按按鈕,機(jī)器就自行運(yùn)轉(zhuǎn)。有時(shí)機(jī)器雖未運(yùn)轉(zhuǎn),卻可聽(tīng)見(jiàn)主電機(jī)里有電流聲,但此時(shí)按點(diǎn)動(dòng)或低速運(yùn)轉(zhuǎn),機(jī)器都不運(yùn)轉(zhuǎn)
故障分析與排除:從現(xiàn)象上分析,控制電路發(fā)生故障的可能性較大。因?yàn)槿绻麟娐酚泄收,則每次打鈴后機(jī)器都會(huì)自行運(yùn)轉(zhuǎn)。合閘,打鈴,機(jī)器未運(yùn)轉(zhuǎn),但可聽(tīng)見(jiàn)主電機(jī)里有電流聲。先用萬(wàn)用表直流電壓檔測(cè)電流調(diào)節(jié)器和移相限制器,皆有±10V的電壓輸出,這說(shuō)明機(jī)器雖未轉(zhuǎn)動(dòng),已在高速信號(hào)狀態(tài)。再測(cè)給定積分器,也有1V電壓的輸入和輸出,這說(shuō)明雖未開(kāi)機(jī)但在給定積分器中已有信號(hào)輸入。打開(kāi)配電柜,發(fā)現(xiàn)低速啟動(dòng)繼電器JAJ果然處于工作狀態(tài),此外,電機(jī)給定環(huán)節(jié)中的小電機(jī)也未帶動(dòng)給定電位器完全歸于零位。由此判斷故障原因如下:
①機(jī)器有電流聲但不運(yùn)轉(zhuǎn)。停機(jī)后小電機(jī)沒(méi)有自動(dòng)反轉(zhuǎn)到零位,使得再次合閘時(shí)主交流接觸器控制線路斷路而不能吸合,可控硅主電路上沒(méi)有工作電壓,致使電機(jī)不能運(yùn)轉(zhuǎn)。因繼電器JAJ觸點(diǎn)未釋放,又導(dǎo)致以后各級(jí)控制板皆有信號(hào)輸入和輸出,因此主電機(jī)雖未轉(zhuǎn)動(dòng),但每個(gè)可控硅皆被輪流觸發(fā)而產(chǎn)生微漏電流,導(dǎo)致有電流聲。
②打鈴后即自行運(yùn)轉(zhuǎn)。因?yàn)槔^電器JAJ未釋放,而小電機(jī)此時(shí)線路又接觸良好(未反轉(zhuǎn)到零位),導(dǎo)致可控硅主電路上有工作電壓,加上又有信號(hào)觸發(fā),便使機(jī)器自行運(yùn)轉(zhuǎn)。關(guān)閘,先將繼電器JAJ拆下檢查,發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部動(dòng)。靜鐵芯的極面上均有一層油泥,這是造成工作線圈在已失電的情況下觸點(diǎn)仍不能釋放的原因,因此用抹布蘸汽油將其擦凈后重新裝上。再檢查小電機(jī)在停機(jī)后反轉(zhuǎn)不到位的故障,拉開(kāi)“給定與磁場(chǎng)”抽屜,用手轉(zhuǎn)動(dòng)小電機(jī)的轉(zhuǎn)子軸,未發(fā)現(xiàn)卡住或轉(zhuǎn)動(dòng)阻澀的現(xiàn)象,說(shuō)明是電路的原因所致,檢查增速繼電器2KJ的常閉觸點(diǎn)接線,發(fā)現(xiàn)有一根接線松動(dòng),螺絲沒(méi)擰緊,且拔出后發(fā)現(xiàn)線頭上有氧化層。用電筆將氧化層刮凈后重新裝上,然后合閘試機(jī),小電機(jī)立即反轉(zhuǎn)歸于零位。再按點(diǎn)動(dòng)、低速運(yùn)轉(zhuǎn)、增速,減速等,都一切正常,且反復(fù)試機(jī),均運(yùn)轉(zhuǎn)正常,故障排除。
4、開(kāi)機(jī)中,油泵表面溫度較高;油壓穩(wěn)定在0.5(若手動(dòng)
放一下油,則壓力下降后會(huì)升向更高值0.6);不怎么放油“潤(rùn)滑”機(jī)器
故障分析與排除:開(kāi)機(jī)中油泵表面溫度較高,由于油壓定得過(guò)高(o.6),以致打油的時(shí)間過(guò)長(zhǎng);且因泵內(nèi)的油出不去、新油進(jìn)不來(lái),又使得泵體得不到循環(huán)冷卻,故越打越熱。經(jīng)將壓力繼電器上的壓力調(diào)節(jié)螺母(內(nèi)六角型)反時(shí)針調(diào)節(jié)后,使油壓下降至0.32,手動(dòng)放一下油,油壓下降后即升至0.4;且以后油壓每升至0.4即自動(dòng)放油(對(duì)機(jī)器進(jìn)行潤(rùn)滑),油壓下降后繼續(xù)打油……如此循環(huán)往復(fù)。下午再去摸油泵表面,其溫度已大幅度下降——僅有一點(diǎn)溫?zé)岫,恢?fù)正常。
5、油泵表面溫度過(guò)高,觀其油壓表中的指數(shù)為0.3.而且不放油“潤(rùn)滑”
故障分析與排除:根據(jù)對(duì)這種情況的分析,認(rèn)為故障的原因仍在于不放油(造成泵內(nèi)的油得不到循環(huán)流出、冷卻且壓力也不夠升高的現(xiàn)象)。為了證實(shí)這一點(diǎn),用起子頂下潤(rùn)滑電磁閥的閥芯,手動(dòng)使其放油潤(rùn)滑,此時(shí)可見(jiàn)油壓下降后即上升并超過(guò)原來(lái)值;連續(xù)多次按動(dòng)潤(rùn)滑電磁閥后,油壓競(jìng)可上升至0.4甚至以上,由此確認(rèn)油壓升不高和油泵表面溫度過(guò)高的原因在于機(jī)器不能自動(dòng)進(jìn)行放油潤(rùn)滑所致。而要使機(jī)器在一定壓力下自動(dòng)放油潤(rùn)滑,首先要確保壓力繼電器的工作要正常,由此才能通過(guò)它送出信號(hào)電壓(通過(guò)配電柜內(nèi)的交流接觸器)使?jié)櫥姶砰y工作(放油)。用手接觸壓力繼電器中限位開(kāi)關(guān)的撞頭,并用電筆測(cè)其進(jìn)火點(diǎn)有電,測(cè)其輸出點(diǎn)無(wú)電,說(shuō)明該限位開(kāi)關(guān)損壞,由此導(dǎo)致了不能發(fā)出信號(hào)電壓使后級(jí)電路工作的故障。經(jīng)換用一只新的限位開(kāi)關(guān)后,再試機(jī):油壓恢復(fù)達(dá)到0,4.油路打、放油的動(dòng)作皆恢復(fù)正常,且油泵表面的溫度也逐步降了下來(lái)。
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