某公司5000t/d熟料生產(chǎn)線投產(chǎn)后,平均日產(chǎn)在5500~5800噸,隨著臺時產(chǎn)量的不斷增加,導致熟料溫度不斷上升,也使得出冷卻機的熟料溫度在100~120℃,在夏季溫度會更高,在軸承溫度上升到70℃以上會報警,80℃跳停,為了降低
破碎機軸承溫度,對軸承座曾用兩臺風扇進行吹冷來降溫,有時仍使生產(chǎn)受到影響。
1、引起軸承溫度高的原因
(1)窯產(chǎn)量的增加,使
冷卻機的冷卻效果下降,篦冷機出料溫度高,使破碎機轉(zhuǎn)子溫度升高,并通過軸傳到軸承,使軸承溫度上升:
(2)熟料破碎機加油脂量超過了軸承腔容積的二分之一,由于油脂的過量加入,使軸承發(fā)熱溫度上升;
(3)破碎熟料的過程中,產(chǎn)生大量的粉塵飛出,當部分細粉塵進入軸承座內(nèi),使軸承座內(nèi)油脂變質(zhì),而產(chǎn)生發(fā)熱。
2、軸承座冷卻降溫方式的改進
(1)分別在熟料破碎機兩個軸承座的下油脂腔底部水平方向鉆一個直徑20mm的通孔,兩端攻絲,后穿接上循環(huán)冷卻水管,以冷卻軸承腔內(nèi)油脂,達到降低軸承溫度的作用,同時在出水管上接入玻璃透視管,便于觀察循環(huán)水的流量及水質(zhì)狀況:具體方法見圖la,其中軸的直徑250mm,端蓋的直徑為450mm,軸承座的長度為490mm,冷卻水管孔距下部的距離40mm.冷卻水管孔距兩側(cè)邊緣的距離各為75mm,冷卻水管孔距上部的距離為290mm.軸承座高500mm,地角高50mm,加粗線為冷卻水管的位置:
(2)在破碎機軸承座上部采用壓縮空氣對軸承座的上部和軸表面吹風,以起到降溫作用,同時可減少粉塵的進入,且壓縮空氣采用手動閥控制,可根據(jù)現(xiàn)場情況來開停及調(diào)節(jié)閥門開度;
(3)改原來加入2-極壓鋰基脂為美孚鋰基脂,補油時做到少加勤加,防止油脂的過量加入。
改進后,現(xiàn)在熟料產(chǎn)量在5800t/d以上,熟料破碎機的軸承溫度約33~38℃,一直運行良好。
(轉(zhuǎn)載請注明:富通新能源破碎機
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