華能德州電廠采用濕法處理含硫廢氣,形成脫硫石膏。某公司距華能德州電廠僅2km,每噸脫硫石膏到廠后的價格比天然石膏便宜100元。如果用脫硫石膏代替天然石膏,每年可節(jié)省大量的資金。
1、使用中面臨的困難
脫硫石膏吸附水含量較高,濕度大,黏性強,給上料和使用帶來很大難度。全國使用脫硫石膏的廠家不多,沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可供參考。我們經(jīng)過各種試驗后,確認用天然石膏和脫硫石膏(水分20%)混合使用的方法較為理想,摻加比例可以達到30%。但該方法存在物料混合不均、物料間離析較為明顯以及物料經(jīng)常堵塞的問題。同時,在使用天然石膏時一直面臨三大難題:一是沒有儲存大棚,逢雨天石膏被雨淋后黏性增加,致使上料困難;二是石膏
破碎機設計能力小,僅為20t/h;出口粒度大,在50-100mm之間;進口粒度小,不得超過500mmx400mm;三是破碎機人口小,卡堵現(xiàn)象頻繁,不得不采用人工清理,造成工人勞動強度大,環(huán)境粉塵多,安全系數(shù)小。
2、解決措施
使用我公司的石灰石破碎機和石灰石預均化堆場破碎和儲存石膏。石灰石破碎機為PCC.2022型單段錘式破碎機,生產(chǎn)能力為550t/h,最高可達800t/h以上。其運轉(zhuǎn)率僅為40%左右,有充足的時間用來破碎石膏。石灰石預均化堆場為46.5mx270m的矩形封閉式堆場。首先將石灰石大棚內(nèi)一端的石灰石堆區(qū)留出約10m的空地,再加上原設計保留的約10m的安全閑置區(qū),可儲存石膏約2 000t。破碎時人工操作石灰石堆料機,將破碎的石膏定點堆放,然后用鏟車將破碎好的石膏倒運到閑置區(qū)。每次破碎可滿足4臺水泥磨5天的用量。在將大塊石膏倒人破碎機破碎口的同時,將脫硫石膏摻加在其中。經(jīng)過重型板式給料機、給料輥、破碎機以及3條膠帶機等環(huán)節(jié),脫硫石膏和天然石膏充分均化,避免了在使用過程中的離析現(xiàn)象,有效提高了脫硫石膏的摻加量。
3、使用效果
1)由于石灰石破碎機的生產(chǎn)能力是石膏破碎機能力的25-40倍,解決了石膏破碎機因產(chǎn)量低導致的運轉(zhuǎn)率高、無檢修時間的問題。
2)可完成大塊石膏的破碎。最大破碎粒徑為1000mmx1200mm,解決了原來的一邊是石膏供應緊張,一邊是儲存的大量大塊石膏無法使用的問題。
3)成品粒度小,僅為2^,15mm,解決了因石膏粒度大,經(jīng)常堵溜子甚至影響磨機產(chǎn)量的問題。
4)兩種物料的混合均勻性好,脫硫石膏的摻加量大幅提高。目前的摻加量可以達到60%,降低了原燃材料的成本。
5)電力消耗有所下降。破碎石膏電耗下降1~2kWh/t,每年可節(jié)約電費10萬元。
6)改善了工人的勞動強度和工作環(huán)境。由于石灰石破碎機的自動化程度高,不需要人工接觸物料,工人的勞動條件大幅改善。
4、結(jié)束語
使用石灰石破碎機破碎石膏后,脫硫石膏的摻加量大幅提高,但仍存在輸送不暢的問題。我們在易堵的地方安裝了振動電動機,并加大脫硫石膏的晾曬力度,緩解了這一問題,目前的摻加量穩(wěn)定在60%。但進一步提高摻加量的難度很大。我們正在進行脫硫石膏半脫水成型的試驗。一旦成功,有望全部代替天然石膏,為節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟做出貢獻。
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